“金牌藍領”劉自力(通訊員供圖)
湖北日報網(wǎng)訊(記者張揚 通訊員謝文哲)“再用老辦法出鐵,總有一天我們會被鋼城百姓轟走!”供給側(cè)結構性改革春風吹來,煉了一輩子鐵的劉自力也琢磨著為企業(yè)節(jié)能增效。
劉自力是寶武鋼鐵集團武鋼股份煉鐵廠爐前總技師。歷經(jīng)三十三載爐火洗禮,他從一名普通爐前工,成長為武鋼股份技能大師,2015年榮獲全國勞動模范。他多次參與煉鐵科技攻關,被工友們自豪地稱為“金牌藍領”。
大膽求索、攻堅克難
將鐵礦石煉成一爐爐鐵水是門技術活兒,每生產(chǎn)一爐鐵水,就要將爐口密封,防止鐵水和融渣流出。作為堵口的“塞子”,炮泥必須具有良好的開口性、高溫體積穩(wěn)定性、良好的填充性及附著性。
控制炮泥的高溫燒結和耐壓強度十分困難,要兼顧開鐵口的勞動強度和鐵口擴孔的穩(wěn)定性,每座高爐的炮泥都需要“量身定制”。這被所有高爐技師認為是最難的課題,“一生都要在兩者之間尋找最佳平衡點”。
“不能‘苕’做,要動腦筋想辦法?!泵鎸α钏懈郀t技師咋舌的炮泥成分調(diào)制問題,劉自力以創(chuàng)新工作室為載體,與耐火廠合作,為新老大小不一高爐調(diào)制了不同的秘方?!按蚰鄷r間增幅以1秒為單位、打泥量精確到0.5公斤?!笔褂孟冗M的計量儀器,獨門秘制劉氏炮泥配上精確給料,高爐炮泥使用量大幅度降低。
過去,一號高爐由于爐齡較長,產(chǎn)能底下,被工人們戲稱為“燒錢機”。經(jīng)過劉自力“調(diào)教”,2014年,一號高爐的炮泥使用量由2013年的1.15公斤/噸鐵,降至0.61公斤/噸鐵;大型高爐八號高爐炮泥使用量僅0.35公斤/噸鐵;武鋼股份煉鐵廠全廠炮泥使用量降至0.63公斤/噸鐵。
對年產(chǎn)1700萬噸左右的武鋼來說,每噸鐵少用0.01公斤炮泥,每年可降低生鐵成本200萬元。劉自力硬是將“燒錢機”盤成了“印鈔機”。
“鐵漢”歷經(jīng)爐火洗禮(通訊員供圖)
不畏艱辛、堅韌不拔
面對700度高溫的焦炭堆,劉自力沖了上去?!案郀t風口燒穿,飛瀉而出的焦炭把爐基下的循環(huán)水閥門埋住了?!边@是2010年深冬的一個寒夜,處于特護的一高爐發(fā)生風口燒穿,通紅的焦炭噴涌射出,大量的循環(huán)水流向風口,再不關上循環(huán)水閥門就要發(fā)生爐體爆炸的慘劇了。正當大家不知所措時,臨危受命的劉自力撥開人群……40分鐘后,他用盡力氣關上了閥門,卻一屁股癱坐在地上。
“有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件要沖上!”劉自力就是這樣一個錚錚鐵漢。
2015年3月,煉鐵廠二號高爐封爐后開爐,51歲的劉自力仍帶領爐前工透風口。透風口時,風口平臺70度的高溫、3兆帕的高風壓、100分貝的高噪音。站在那里,身上的汗一會兒就被風干,防護服被吹得鼓脹,帶著耳塞耳朵還是被震得生疼,而他們每小時就要透一次風口,每次至少打三根鋼釬。劉自力透過的風口無數(shù),至今還保持著一夜透通9個風口的同時間內(nèi)武鋼透風口數(shù)量之最的記錄。
劉自力帶徒弟(通訊員供圖)
直面現(xiàn)實、舍我其誰
劉自力用行動證明了什么是擔當。他說:“每天上班經(jīng)過武漢火車站,看到不遠處生產(chǎn)的高爐,無形的環(huán)保壓力就會撲面而來?!?BR>
國家新《環(huán)保法》出臺后,規(guī)定高爐冒煙超過5分鐘就要按時長分級考核。這就是說,清潔生產(chǎn)對煉鐵廠而言,已沒有退路。而身為爐前總技師的劉自力,壓力山大。
高爐鐵口散噴,是造成大量煙塵外泄的重要誘因,還會出現(xiàn)渣鐵的大量堆積,使爐前工的勞動強度增大,影響爐況順行,使高爐頻繁減風降壓,必須想辦法解決。
那些日子,他和高爐技師天天圍著鐵口轉(zhuǎn),一起找原因,定措施,利用高爐休風的機會多次組織灌漿工作,通過改善炮泥配方和改善泥套制作,終于攻下了這個難關。從此以后,高爐鐵口散噴現(xiàn)象得到了完全控制,經(jīng)濟效益、環(huán)保效益顯著。