[荊楚勞模風(fēng)采]武鋼鐵漢投身高爐 變“燒錢機(jī)”為“印鈔機(jī)”
2017-04-28 17:14:00 來(lái)源:湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)

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“金牌藍(lán)領(lǐng)”劉自力(通訊員供圖)

湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊(記者張揚(yáng) 通訊員謝文哲)“再用老辦法出鐵,總有一天我們會(huì)被鋼城百姓轟走!”供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革春風(fēng)吹來(lái),煉了一輩子鐵的劉自力也琢磨著為企業(yè)節(jié)能增效。

  劉自力是寶武鋼鐵集團(tuán)武鋼股份煉鐵廠爐前總技師。歷經(jīng)三十三載爐火洗禮,他從一名普通爐前工,成長(zhǎng)為武鋼股份技能大師,2015年榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范。他多次參與煉鐵科技攻關(guān),被工友們自豪地稱為“金牌藍(lán)領(lǐng)”。

  大膽求索、攻堅(jiān)克難

  將鐵礦石煉成一爐爐鐵水是門技術(shù)活兒,每生產(chǎn)一爐鐵水,就要將爐口密封,防止鐵水和融渣流出。作為堵口的“塞子”,炮泥必須具有良好的開(kāi)口性、高溫體積穩(wěn)定性、良好的填充性及附著性。

  控制炮泥的高溫?zé)Y(jié)和耐壓強(qiáng)度十分困難,要兼顧開(kāi)鐵口的勞動(dòng)強(qiáng)度和鐵口擴(kuò)孔的穩(wěn)定性,每座高爐的炮泥都需要“量身定制”。這被所有高爐技師認(rèn)為是最難的課題,“一生都要在兩者之間尋找最佳平衡點(diǎn)”。

  “不能‘苕’做,要?jiǎng)幽X筋想辦法?!泵鎸?duì)令所有高爐技師咋舌的炮泥成分調(diào)制問(wèn)題,劉自力以創(chuàng)新工作室為載體,與耐火廠合作,為新老大小不一高爐調(diào)制了不同的秘方?!按蚰鄷r(shí)間增幅以1秒為單位、打泥量精確到0.5公斤?!笔褂孟冗M(jìn)的計(jì)量?jī)x器,獨(dú)門秘制劉氏炮泥配上精確給料,高爐炮泥使用量大幅度降低。


過(guò)去,一號(hào)高爐由于爐齡較長(zhǎng),產(chǎn)能底下,被工人們戲稱為“燒錢機(jī)”。經(jīng)過(guò)劉自力“調(diào)教”,2014年,一號(hào)高爐的炮泥使用量由2013年的1.15公斤/噸鐵,降至0.61公斤/噸鐵;大型高爐八號(hào)高爐炮泥使用量?jī)H0.35公斤/噸鐵;武鋼股份煉鐵廠全廠炮泥使用量降至0.63公斤/噸鐵。


對(duì)年產(chǎn)1700萬(wàn)噸左右的武鋼來(lái)說(shuō),每噸鐵少用0.01公斤炮泥,每年可降低生鐵成本200萬(wàn)元。劉自力硬是將“燒錢機(jī)”盤成了“印鈔機(jī)”。

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“鐵漢”歷經(jīng)爐火洗禮(通訊員供圖)


  不畏艱辛、堅(jiān)韌不拔

  面對(duì)700度高溫的焦炭堆,劉自力沖了上去。“高爐風(fēng)口燒穿,飛瀉而出的焦炭把爐基下的循環(huán)水閥門埋住了?!边@是2010年深冬的一個(gè)寒夜,處于特護(hù)的一高爐發(fā)生風(fēng)口燒穿,通紅的焦炭噴涌射出,大量的循環(huán)水流向風(fēng)口,再不關(guān)上循環(huán)水閥門就要發(fā)生爐體爆炸的慘劇了。正當(dāng)大家不知所措時(shí),臨危受命的劉自力撥開(kāi)人群……40分鐘后,他用盡力氣關(guān)上了閥門,卻一屁股癱坐在地上。

  “有條件要上,沒(méi)有條件創(chuàng)造條件要沖上!”劉自力就是這樣一個(gè)錚錚鐵漢。

  2015年3月,煉鐵廠二號(hào)高爐封爐后開(kāi)爐,51歲的劉自力仍帶領(lǐng)爐前工透風(fēng)口。透風(fēng)口時(shí),風(fēng)口平臺(tái)70度的高溫、3兆帕的高風(fēng)壓、100分貝的高噪音。站在那里,身上的汗一會(huì)兒就被風(fēng)干,防護(hù)服被吹得鼓脹,帶著耳塞耳朵還是被震得生疼,而他們每小時(shí)就要透一次風(fēng)口,每次至少打三根鋼釬。劉自力透過(guò)的風(fēng)口無(wú)數(shù),至今還保持著一夜透通9個(gè)風(fēng)口的同時(shí)間內(nèi)武鋼透風(fēng)口數(shù)量之最的記錄。

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劉自力帶徒弟(通訊員供圖)


  直面現(xiàn)實(shí)、舍我其誰(shuí)

  劉自力用行動(dòng)證明了什么是擔(dān)當(dāng)。他說(shuō):“每天上班經(jīng)過(guò)武漢火車站,看到不遠(yuǎn)處生產(chǎn)的高爐,無(wú)形的環(huán)保壓力就會(huì)撲面而來(lái)?!?BR>
  國(guó)家新《環(huán)保法》出臺(tái)后,規(guī)定高爐冒煙超過(guò)5分鐘就要按時(shí)長(zhǎng)分級(jí)考核。這就是說(shuō),清潔生產(chǎn)對(duì)煉鐵廠而言,已沒(méi)有退路。而身為爐前總技師的劉自力,壓力山大。

  高爐鐵口散噴,是造成大量煙塵外泄的重要誘因,還會(huì)出現(xiàn)渣鐵的大量堆積,使?fàn)t前工的勞動(dòng)強(qiáng)度增大,影響爐況順行,使高爐頻繁減風(fēng)降壓,必須想辦法解決。

  那些日子,他和高爐技師天天圍著鐵口轉(zhuǎn),一起找原因,定措施,利用高爐休風(fēng)的機(jī)會(huì)多次組織灌漿工作,通過(guò)改善炮泥配方和改善泥套制作,終于攻下了這個(gè)難關(guān)。從此以后,高爐鐵口散噴現(xiàn)象得到了完全控制,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益顯著。

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