湖北日報訊 湖北日報全媒記者江萌通訊員但昭均童金健
節(jié)能減排需要企業(yè)大量投入,但它能讓企業(yè)賺錢嗎?赤壁長城炭素公司回答:不僅能,而且是降低成本、提升競爭力的好門道。
赤壁長城炭素制品有限公司是中國鋁業(yè)在我省唯一的炭素生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)炭陽極,為下游電解鋁廠提供原材料。6月5日,湖北日報全媒記者來到赤壁經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陸水工業(yè)園內(nèi)的長城炭素公司。廠區(qū)內(nèi)挖掘機轟鳴,年產(chǎn)10萬噸炭陽極的二期工程正加快建設。公司總經(jīng)理程云鶴說,自2011年搬遷至現(xiàn)址以來,持續(xù)投入資金用于節(jié)能環(huán)保,單位二氧化硫排放量由原來的近400毫克/立方米下降到200毫克/立方米以下,每噸產(chǎn)品消耗天然氣由100立方米降到53立方米。在中鋁14家炭素廠最新一期排行中,產(chǎn)品質(zhì)量居前,成本控制水平排名前三。
程云鶴介紹,炭素制品生產(chǎn)工藝較為成熟,要贏得市場青睞,關鍵在于控制成本和售價,而節(jié)能減排,既是環(huán)保政策使然,也是降低成本的主要方式。在公司的焙燒車間,一塊塊冰箱大小的黑色炭素生坯經(jīng)煅燒后碼放整齊,即將投入焙燒爐。生坯在焙燒爐內(nèi)經(jīng)20多天像燜飯一樣“燜熟”,從加熱到降溫,每一階段所需溫度不一。以前,溫控主要靠人工經(jīng)驗,不精確。長城炭素引入燃控系統(tǒng),每一階段設定標準溫度。記者在車間顯示屏上看到,27號爐室設定為1150℃,13條火道中只有2條誤差在1℃。噴氣管根據(jù)溫度誤差,自動進行噴氣燃燒或停氣保溫,用氣量大為節(jié)約,單位氣耗降低近半。目前該公司一年燒氣約600萬立方米,僅此一項一年可節(jié)約1000多萬元。通過燃控、自動配料等技術,二級品以上的合格率由80%提高至98%,因廢品的減少,一年省下500萬元成本。
一位技術負責人介紹,為減少成本,每一個能耗領域都要“吃干榨凈”。炭素生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量蒸氣,原來供應給周邊企業(yè),但需求有限,有些只能浪費。該公司引入合作企業(yè),共同建設蒸氣發(fā)電機組,二期完工后,一年余熱發(fā)電千萬度,不僅滿足自用,還可賣電賺錢。同時,赤壁市引入服裝等企業(yè)在廠區(qū)周邊扎堆,讓多余蒸氣循環(huán)利用。
能耗降下去,排放減下來。程云鶴介紹,節(jié)能的同時,公司一、二期工程投入6000多萬元用于環(huán)保,如增加煙塵脫硫裝置,降低二氧化硫排放量。炭素行業(yè)二氧化硫排放限值是400毫克/立方米,如今該公司每立方米二氧化碳排放量穩(wěn)定在100至200毫克。“通過持續(xù)技改投入,未來一二年內(nèi)該指標還將降至100毫克?!?/p>
該公司計劃,今年底二期工程投產(chǎn)后,企業(yè)炭陽極生產(chǎn)能力將達22萬噸,年銷售超過8億元,比2017年增長一倍,年利稅超過5000萬元以上。通過持續(xù)技改,使能耗及排放均大幅下降,成為中鋁集團旗下質(zhì)效一流的炭素企業(yè)。