湖北日報全媒記者 趙志剛 通訊員 陸軍 鄭沛田
廠區(qū)煙霧彌漫,怪味刺鼻,這是冶煉廠給人的固有印象。在我國五大銅業(yè)冶煉基地之一的大冶有色冶煉廠,湖北日報全媒記者看到的卻是另外一番景象:廠區(qū)空氣清新,沒有外排煙氣,也聞不到刺鼻的氣味。
廠長萬黎明說,在前期持續(xù)投入節(jié)能減排的基礎(chǔ)上,今年又投資5000萬元,停工一個月,以更高標(biāo)準升級改造環(huán)保設(shè)施,全面治理煙氣、尾氣,為實現(xiàn)“冶煉藍”貢獻央企力量。
停工一個月,投資5000萬升級環(huán)保
近年來,環(huán)保理念漸入人心,推進主要污染物減排成了冶煉企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重,實現(xiàn)超低排放限值更是企業(yè)追求的目標(biāo)。
要達到超低排放限值要求不易。冶煉廠測算,14個項目要進行環(huán)保升級改造,需投入資金5000萬元,且作業(yè)復(fù)雜、安全風(fēng)險大,系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備制造、建設(shè)施工等方面都存在較大壓力;停產(chǎn)一個月,年度生產(chǎn)任務(wù)也難以完成?!斑@是必答題,要立足高標(biāo)準,放眼長遠,才能實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。”該廠領(lǐng)導(dǎo)班子決心堅定,成立環(huán)保升級工作組,高標(biāo)準統(tǒng)籌安排環(huán)保升級改造。“5,4,3,2,1!”隨著一聲聲倒計時,制酸尾氣深度脫硫系統(tǒng)升級改造工程圓滿結(jié)束。10月底,轉(zhuǎn)爐主廠房密封改造、主煙道改造、60萬方環(huán)境集煙改造等14項環(huán)保升級改造項目全部完成。
該廠總工程師曹龍文說,改造完成后,該廠提前兩年實現(xiàn)國家《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準》規(guī)定的超低排放限值要求,每年減少二氧化硫排放量350余噸。“按一公頃柳杉一年可吸收二氧化硫720千克折算,相當(dāng)于廠里每年種植480多公頃柳杉林?!?br>
變廢為寶,全流程將資源“吃干榨盡”
對企業(yè)來說,減少主要污染物排放是把雙刃劍。啟用環(huán)保設(shè)施,可以減少污染物排放,但效果越好,成本越高。超低排放限值要求下,難道環(huán)保就是純投入?
廠長萬黎明回答,堅持綜合利用,就能變廢為寶,解好“環(huán)保方程式”,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。
該廠堅持環(huán)保優(yōu)先,推行精益管理,全流程將資源“吃干榨盡”,從陽極泥中回收金、銀、銅、鈀等貴重金屬,從電解液中回收提取硫酸鎳……
制酸產(chǎn)生含硫尾氣,以前用純堿進行深度脫硫,日均耗堿14噸,處理后的尾氣雖能穩(wěn)定達標(biāo)排放,但濃度遠高于超低排放限值要求。產(chǎn)出的脫硫液為高鹽分、高COD物質(zhì),無法直接外排,需再添加藥劑進行處理,增加成本且外排水無法穩(wěn)定達標(biāo)。
深度脫硫系統(tǒng)升級后,采用雙氧水替代純堿作為脫硫劑,脫硫效率大幅提高,無二次污染,脫硫液還能再次用來制酸,增加酸的產(chǎn)量。曹龍文說,僅此一項每年就可節(jié)省藥劑、石灰乳費用340余萬元,增加98%硫酸產(chǎn)量1000余噸,該項技術(shù)在國內(nèi)同行業(yè)中處于頂尖水平。